Unitree Go1 四腳機器人維修指南:2024 年綜合診斷與維修解決方案
Unitree Go1的核心機械架構是如何設計的?
Unitree Go1 四足機器人代表了高扭矩伺服馬達、精密加工的關節組件以及輕質而耐用的結構底盤的複雜整合。 Reboot Hub技術人員已診斷並修復了超過 800 Unitree Go1自2022年起擁有中國人力資源和社會保障部認可的人力資源和社會保障部三級高級技師認證——讓我們對Unitree Go1維修、常見故障模式和部件級服務技術有深入的第一手了解。 Go1 運動系統的核心是十二個客製化設計的無刷伺服馬達(每條腿三個),與臀部、大腿和小腿關節點以同軸肩部配置排列。每個伺服單元在膝關節處提供約 23 N·m 的峰值扭矩,在臀部處提供約 18 N·m 的峰值扭矩,從而實現 Go1 平台定義的動態步態轉換和地形適應能力。
精密伺服馬達設計
Go1 採用 Unitree 專有的 A1 系列伺服電機,該電機集成了 14 位元磁性編碼器,每轉提供 16,384 次計數。此編碼器解析度可轉換為 ±0.022° 的角落位置精度,這對於在高速小跑和越障過程中保持動態穩定性至關重要。每個馬達外殼均包含具有 H 級絕緣的定子繞組組件,額定溫度可在高達 180°C 的溫度下連續運行,但在負載下正常運行溫度很少超過 65°C。轉子採用分段弧形配置的釹鐵硼 (NdFeB) 永久磁鐵,經過精心設計,可將齒槽扭矩波動降至額定輸出的 3% 以下,這種設計選擇會直接影響低速爬行步態期間的運動平滑度。
從修復的角度來看,這些伺服馬達的關鍵漏洞在於編碼器子系統。 14 位元磁性編碼器依賴位於直徑磁化目標磁碟 0.8 毫米範圍內的霍爾效應感測器陣列。透過輸出軸軸承處失效的 O 形圈密封件進入的污染物可能會在感測器和目標盤之間引入鐵磁顆粒,從而導致位置反饋性能下降。這最初表現為間歇性關節振盪,然後逐漸完全失去位置——這是我們中國深圳服務中心的技術人員經常遇到的故障模式。
先進的關節關節機構
每個腿段透過精密加工的 7075-T6 鋁合金連桿與硬質陽極氧化軸承表面連接。關節機構採用具有 P4 精度等級的交叉滾子軸承,預緊以消除軸向間隙,同時保持旋轉自由度。肩部外展/內收關節採用比例為 9:1 的複合行星齒輪減速級,而髖關節和膝關節俯仰關節則採用具有零間隙特性的諧波傳動減速器。這些諧波傳動裝置在原理上與工業機器人手臂中的類似,使用橢圓波發生器,使柔性花鍵相對於剛性圓形花鍵變形,在非常緊湊的外殼內實現大約 50:1 的減速比。
結構應力點與失效模式
我們的法醫拆解分析涵蓋了 800 在 Reboot Hub 修復的 Go1 裝置已確定了三個主要結構應力集中區。首先,腿部模組用螺栓固定到主機架上的肩部樞軸塊在高速轉彎操作期間會經歷峰值彎曲力矩,在遭受惡劣地形導航的設備中大約 800-1,200 個運行小時後觀察到疲勞裂紋的產生。其次,腳端力感測器安裝法蘭(一種針對減輕重量而優化的薄腹板設計)在超過 45 公斤等效地面反作用力的重複衝擊載荷下會產生從 M3 螺栓孔輻射的微裂紋。第三,電池托盤鎖定機構由玻璃纖維增強聚碳酸酯製成,當暴露於 55°C 以上的持續溫度以及運輸過程中的振動負荷時,會出現蠕變變形。
在進行診斷過程之前,了解這些架構基礎知識至關重要。 Go1 不僅僅是可更換模組的集合,它是一個緊密整合的機電系統,髖關節處 15 μm 的軸承預載偏差可以透過運動鏈傳播,並在地面接觸時表現為 3-4 mm 的足部放置誤差。
Unitree Go1 中最常見的機械故障有哪些?
透過在中國深圳維修設施進行的系統故障分析,我們對 Go1 車隊中反覆出現的機械退化模式進行了分類。這些發現來自運作壽命從 200 到 3,000 小時以上的設備,包括實驗室研究機器人、工業檢查設備和戶外娛樂用途的消費設備。
伺服馬達退化模式
最常見的伺服故障模式(約佔所有機械維修的 38%)涉及轉子 NdFeB 磁鐵由於熱應力和機械應力的綜合作用而逐漸退磁。這種情況表現為峰值扭力輸出逐漸減少,通常在控制系統觸發扭力不足故障之前下降到低於規格值 12-18%。診斷確認需要測功機測試,比較失速電流與扭矩輸出;與工廠扭矩常數 (Kt) 曲線的偏差超過 15% 表示磁體發生不可逆損壞,需要完全更換電機,成本為 154-231 美元 每個伺服單元。
編碼器軸承故障是第二常見的伺服問題。支援編碼器目標盤的微型深溝球軸承(規格為 4×9×4 毫米,ABEC-5 公差)在大約 1,500 個運轉小時後產生的軸向間隙超過 0.15 毫米。這種機械運動引入了閉環控制系統試圖修正的位置誤差分量,從而導致可聽到的高頻蜂鳴聲和功耗增加。透過更換軸承進行早期幹預 45–64 美元 每個接頭比延遲維修經濟得多,延遲維修通常會導致馬達控制器板上的驅動器 MOSFET 故障 — $282–487 修復.
關節機構磨損指示器
諧波驅動退化遵循具有獨特診斷特徵的可預測進展。階段 1 磨損(通常為 800-1,500 小時)表現為間隙從工廠規格的 <0.5 弧分微妙增加到約 1.2-1.8 弧分,只能透過雷射干涉儀測量或透過觀察靜止站立期間足部 0.5-1.0 毫米的振盪運動來檢測。階段 2 磨損(1,500-2,500 小時)在方向反轉期間引入了可聽見的研磨成分,這是由柔性花鍵齒面上的微點蝕引起的。在此階段,諧波傳動組件需要更換 $359–538 每個接頭 - 此過程需要無塵室條件和專用夾具,以保持波發生器和圓形花鍵之間關鍵的 5 μm 同心度公差。
結構完整性評估技術
我們採用多模式檢查協議進行結構評估。在 10 倍放大倍率下使用切向照明進行目視檢查,發現應力集中特徵處出現表面裂縫。為了獲得更高的置信度,使用 II 類方法 C 螢光滲透劑進行染料滲透檢測可識別寬度窄至 0.5 μm 的裂縫。關鍵的底盤部件——特別是腿部安裝凸耳和中央電子艙隔板——經過超音波測厚,以檢測碳纖維增強聚合物疊層的內部分層。任何與標稱壁厚的測量偏差超過 0.3 毫米都會觸發結構完整性諮詢,並建議更換組件,價格為 192-385 美元,具體取決於受影響的子組件。
如何診斷和維修 Unitree Go1 電子設備?
Go1 的電子架構以分散式控制拓撲為中心,具有三個處理器節點,透過 CAN-FD 匯流排以 5 Mbps 的速度進行通訊。主要運算模組(NVIDIA Jetson Xavier NX 變體)處理感知和高階運動規劃,而三個基於 STM32F4 的馬達控制單元 (MCU) 以 1 kHz 更新速率管理低階伺服控制迴路。本節詳細介紹了我們經過數百次板級維修改進的 MOHRSS 3 級認證診斷方法。
主機板級診斷協議
我們的診斷序列從所有電壓域的電源軌完整性驗證開始。主配電板從電池接收 24V 標稱電壓,並透過同步降壓轉換器網路產生穩定的 12V、5V、3.3V 和 1.8V 電壓軌。關鍵的早期診斷步驟包括使用頻寬限制為 20 MHz 的示波器測量負載條件下每個電源軌上的漣波電壓。 3.3V 電源軌上的漣波超過 50 mV 峰峰值通常表示 TPS54335A 降壓轉換器上的輸出電容器效能下降 — 組件級維修成本 $23–45 相比之下,更換整個配電板的成本為 359-577 美元。這種晶片級方法是我們 Reboot Hub 維修理念的核心,它保留了原始板的校準數據,並消除了板交換維修中固有的韌體相容性複雜性。
感測器網路錯誤識別
Go1 的感測器套件包括一個基於 ICM-20948 9 軸感測器套件的慣性測量單元 (IMU)、四個使用應變橋配置的腳端接觸力感測器以及一對用於環境感知的立體深度相機。 IMU 故障(通常由超過 2000g 的機械衝擊負載引起)表現為持續姿態估計漂移超過每分鐘 3°,並帶有相應的錯誤代碼 ERR_IMU_BIAS_001 和 ERR_IMU_COMM_002 記錄在診斷緩衝區中。 ICM-20948 晶片是 QFN-24 封裝元件,我們通常在晶片級替換它 $83–122,包括 MEMS 感測器重新校準,而完整更換感測器介面板則需要 410-615 美元。
力道感測器診斷需要惠斯登電橋零平衡驗證。零負載時零偏移超過 ±2.5 mV 表示應變計從腳端彎曲元件脫黏或濕氣進入應變計封裝。我們的修復過程包括對受影響的感測器進行機械拆封、對黏合表面進行溶劑清潔,以及重新應用在 15 kPa 夾緊壓力下固化 24 小時的氰基丙烯酸酯應變計黏合劑,此過程花費 51-90 美元,可恢復 ±0.5% 滿量程的工廠規格線性度。
晶片級元件替換策略
晶片級維修和板級更換之間的差異代表了我們服務方法的核心差異。當馬達驅動器 MOSFET(通常是 DirectFET 封裝中的英飛凌 IRF7749L1TRPBF)發生短路時(這是伺服失速超過 15 秒的常見後果),傳統維修中心對完整馬達控制器板的報價為 450-645 美元。我們的晶片級方法使用熱成像技術隔離失效的 MOSFET,使用溫度為 350°C 的精密熱風返修站將其移除,並用來自深圳華強北電子區授權經銷商的相同部件進行替換。總維修費用: 36-62 美元.修復後的電路板經過全面的功能測試,包括重新安裝前在 150% 額定電流下進行負載組驗證。
| 維修類型 | 重啟集線器晶片級 | 全板更換 | 美國/西方市場利率 | 你救了 |
|---|---|---|---|---|
| MOSFET 驅動器故障 | 36-62 美元 | 449-641 美元 | 180-320 美元 | ~86–90% |
| IMU感知器更換 | $83–122 | 410-615 美元 | $250–400 | ~78–80% |
| 电源轨电容器维修 | 23–45 美元 | $359–577 | 150-300 美元 | ~92–94% |
| CAN 收發器 IC 更換 | 26-51 美元 | $321–513 | 140–280 美元 | ~90–92% |
我們的 MOHRSS 3 級認證可確保所有晶片級程序均符合 IPC-7711/7721 返工標準,並透過焊點金屬間層形成的定期橫斷面分析來驗證無鉛焊接製程。
如何解決 Unitree Go1 電池和電源系統問題?
Go1的電源系統架構以24V標稱鋰離子電池組為核心,採用6S5P排列配置,使用18650格式電芯,額定容量為10,000mAh。電池管理系統 (BMS) 整合了 Texas Instruments BQ76940 類比前端 IC,用於監控單一電池電壓、透過 1 mΩ 分流電阻器監控電池組電流,以及兩個用於熱保護的熱敏電阻通道。馬達控制器的電力傳輸透過大電流 MOSFET 開關網路進行,該網路能夠在故障情況下中斷 80A 連續放電電流。
電池健康評估方法論
全面的電池健康評估需要四個參數評估:容量保持率、內阻、電池電壓平衡和自放電率。我們使用從完全充電(25.2V 電池組電壓)到 18.0V 截止閾值的 0.5C 速率(5A)恆定流放電來進行容量測量。電池組的容量低於標稱容量 (7,000 mAh) 的 70% 被歸類為降級,建議在 103-192 美元 配備 A 級電池的翻新電池組,或使用三星 INR18650-35E 或 LG INR18650-MJ1 電池組裝的新 OEM 等效電池組 231-321 美元。
內阻測量採用直流脈衝法:持續時間為 100 ms 的 10A 負載脈衝測量電壓暫降,IR 計算為 ΔV/ΔI。電池級內阻超過 55 mΩ(相對於新電池的 35-45 mΩ 規格)表示電極退化和加速老化。至關重要的是,我們獨立測量每個平行電池組;組間電阻變化超過 20% 表示老化不均勻,由於充電週期期間的熱不平衡,老化會逐漸惡化。
充電系統診斷程序
Go1 充電系統包括一個外部 29.4V/4A CC-CV 充電器,充電連接器中有一個專有的通訊引腳。診斷步驟從充電器輸出處的空載電壓驗證開始:29.4V ±0.3V DC 確認充電器操作正確。在負載下,充電器必須將 CC 調節保持在 4.0A ±0.2A,直到電池組達到 25.2V,然後過渡到 CV 模式,電流逐漸減小到 200 mA 以下以終止充電。
一個常見的故障點涉及充電埠 PCB 組件,其中正極端子焊點因重複插入循環而產生高電阻裂紋。這表現為間歇性充電啟動失敗或過早充電終止。修復包括在 320°C 下用 Sn63Pb37 合金回流焊點,並在連接器主體周圍添加應力消除環氧樹脂 — 19-38 美元 維修費用為 154-231 美元,更換充電埠 PCB 費用為 154-231 美元。看看我們的 重新啟動集線器維修成本資料庫 2026 了解所有組件類別的完整定價。
電源管理電路修復技術
BMS 保護 MOSFET 對(通常是兩個並聯的 AON6994 雙 N 通道元件)在持續超過 90A 的過流條件下容易發生熱失控故障。故障模式總是汲極-源極短路,這會阻止 BMS 在故障情況下斷開電池組。我們的維修程序包括使用 180°C 的預熱板結合 380°C 的頂部熱空氣對故障 MOSFET 進行拆焊,用拆焊編織帶清潔 PCB 焊盤,並使用藥芯 Sn96.5Ag3.0Cu0.5 無鉛焊料焊接替換裝置。修復後驗證包括 100A 放電脈衝測試,以驗證保護電路在指定的 500 μs 響應視窗內啟動。這種晶片級的修復成本 45-71 美元 並保留原始BMS校準參數。
如何在 Unitree Go1 上校準和恢復韌體?
維修後校準程序對於將 Go1 恢復到操作規格至關重要。機器人的運動精度取決於關節角度偏移、IMU 對準和腳端力感測器零點的精確校準。校準不當不僅會降低運動性能,還會導致控制迴路不穩定,從而加速新修復零件的機械磨損。
精密運動校準過程
關節角度校準從機械零參考程序開始。每條腿都靠著精密地面校準夾具定位,該夾具將三個關節軸限制在 ±0.05° 以內的已知角度位置。然後將編碼器偏移值寫入馬達控制器韌體中的非揮發性記憶體中。此過程需要 Unitree 校準實用軟體(版本 2.3.1 或更高版本)透過 USB-CAN 轉接器以 1 Mbps 進行通訊。校準後驗證包括執行預先編程的校準軌跡並使用雷射追蹤儀測量腳端定位精度;在整個關節運動範圍內,可接受的偏差小於 1.5 mm RMS。
對於機械修復後表現出持續步態不對稱的機器人,我們進行動態 IMU 校準。這涉及將 Go1 放置在校準速率表上,以 30°/秒繞每個軸精確旋轉,同時記錄陀螺儀輸出。計算比例因子和橫軸靈敏度係數並將其上傳至 IMU 融合演算法參數。過程大約需要 45 分鐘,費用 $77–115 作為我們綜合校準服務的一部分。
韌體版本相容性檢查
主控制器、馬達控制器和感測器介面板之間的韌體版本不匹配是組件級維修後持續出現系統錯誤的常見根本原因。 Go1 韌體生態系統在其控制層次結構中跨越多個版本。我們維護一個相容性矩陣來追蹤以下關鍵配對:
- 主控韌體: 版本 1.4.x 至 2.1.x(目前)。 1.8.2 之前的版本缺乏改進的狀態估計器,該估計器可以補償諧波驅動接頭中的編碼器非線性。
- 馬達控制器韌體: 必須與主控制器主版本號碼相符(例如,主韌體 1.8.x 對應 MC 韌體 1.8.x)。版本不符觸發 ERR_MC_FW_MISMATCH_003 並停用受影響的腿。
- 感測器集線器韌體: ICM-20948 IMU 替換相容性至少需要版本 3.0.4。早期版本需要舊版 ICM-20689 設備 ID,且無法使用較新的感測器硬體正確初始化。
磚塊控制器的韌體恢復需要使用 ST-Link/V3 程式設計器透過 JTAG 介面存取 STM32F4 MCU。我們以每個控制器 51-90 美元的價格執行此過程,包括驗證所有韌體元件在整個系統中版本同步。
系統級重置與重新配置
在涉及更換控制器板、更換 IMU 或韌體損壞的任何維修後,都會指示完整的系統重置和重新配置。該過程涉及透過診斷 UART 介面發出工廠級重置命令,然後順序重新刷新所有韌體組件並重新執行完整的校準序列。在此過程中恢復的關鍵參數包括關節軟限制、馬達電流限制、熱降額曲線以及用於軟體許可證驗證的唯一 64 位元設備識別碼。完整系統恢復的總服務時間為 2-4 小時,相關成本為 154-256 美元。
有關進階診斷程序和機器人系統故障排除方法,請參閱我們的詳細指南 機器人系統診斷,涵蓋適用於多個四足機器人架構的跨平台診斷框架。
Unitree Go1 維修費用是多少? — 2024 年完整價格明細
維修定價的透明度是 Reboot Hub 服務模式的基礎。以下是基於我們中國深圳服務中心的實際維修數據的綜合成本明細,反映了 2024 年最常見的 Go1 維修場景。如需更全面地了解我們服務的所有平台的維修定價,請訪問 重新啟動集線器維修成本資料庫 2026.
診斷費用結構
我們的初步診斷評估(包括完整的系統拆卸、目視檢查、電氣測試以及包含維修建議的詳細調查結果報告)的價格為 77 美元.該費用將計入任何超過 195 美元的後續維修服務。對於透過視訊通話提供初步指導的遠端診斷諮詢,我們收取 26 美元,也計入全方位服務維修。
組件級維修定價
| 維修服務 | 重啟集線器價格 | 美國/西方匯率 | 典型週轉 |
|---|---|---|---|
| 單伺服馬達更換(含校準) | 154-231 美元 | $350–520 | 2–3 個工作天 |
| 諧波驅動組件更換(每個關節) | $359–538 | $650–950 | 3–5 個工作天 |
| 馬達控制板晶片級維修 | $36–122 | 200-380 美元 | 1–2 個工作天 |
| IMU感知器晶片更換與校準 | $83–122 | $250–400 | 2-3 個工作天 |
| 電池組修復(更換電池) | 103-192 美元 | $280–450 | 3–4 個工作天 |
| 新電池組(相當於 OEM) | $231–321 | 450-680 美元 | 1-2 個工作天 |
| 充電口PCB維修 | 19-38 美元 | 120-200 美元 | 1 個工作天 |
| 完整系統韌體恢復與校準 | 154–256 美元 | $350–520 | 2-3 個工作天 |
| 底盤結構修復(碳纖維) | 192-385 美元 | $480–850 | 5–7 個工作天 |
| 力傳感器修復(每英尺) | 51-90 美元 | 180-320 美元 | 2-3 個工作天 |
完整系統恢復成本
對於需要全面修復的 Go1 裝置(通常是因衝擊損壞或進水而同時發生多個故障的裝置),我們的全套系統重建服務範圍包括 $449–641.這包括完全拆卸、對所有機械部件進行超音波清洗、更換所有退化的軸承和密封件、根據需要進行晶片級維修的完整電氣系統診斷、所有控制器的固件恢復以及根據工廠規格進行完全重新校準。重建過程通常需要 7-10 個工作天,包括 90 天保固 所有更換的組件和人工。
我們的方法強調 元件級維修優於板級更換 只要技術上可行。如上面的成本比較表所示,與整板更換相比,晶片級維修通常可節省 78-94% 的成本。這一理念植根於我們的 MOHRSS 3 級認證培訓,該培訓強調診斷精度和焊接/返工技能,從而能夠對單個組件級別的故障進行手術修復。有關伺服馬達特定維修技術的指導,請諮詢我們的 精密伺服維修 資源,有關詳細的電路級診斷方法,請參閱我們的 電子系統故障排除 指南.
在 Reboot Hub 安排專業 Unitree Go1 診斷評估 — 我們的中國深圳服務中心配備了全面 Go1 維修所需的專用工具、校準夾具和組件庫存。請聯絡我們的技術團隊安排診斷評估,初步評估通常在收到設備後 48 小時內完成。所有維修均由 MOHRSS 3 級認證技術人員利用 ESD 安全工作站和行業標準返工程序進行,以確保機器人系統得到最高品質的修復。了解更多關於 Reboot Hub專業維修服務 以及我們的組件級方法。
常見問題
我的 Go1 在上位顯示器中持續顯示錯誤代碼 0x02 或 0x05 — 如何診斷根本原因?
錯誤 0x02 通常表示馬達過流或驅動板故障,而 0x05 表示中央控制器和馬達之間的通訊故障。首先檢查4針編碼器電纜是否有針腳彎曲或絕緣磨損,然後將可疑馬達模組更換到已知的工作支腿,以確認故障是否來自馬達;如果是,則需要更換馬達驅動板。 Reboot Hub 上來自社群的錯誤代碼資料庫提供了引腳圖和實際案例研究,可以顯著加快找出間歇性訊號故障的速度。
更換 M8 或 M10 致動器模組後校準腿部關節的正確步驟是什麼?
實體交換執行器後,您必須透過 Unitree 專有的 PC 工具(在開發人員工具套件中提供)執行零偏移校準,同時 Go1 處於「校準模式」且所有關節均閒置。將機器人固定在懸掛支架上,打開電源,並避免接觸任何腿部,直到校準序列完成;不完整的運行通常會導致刺耳的噪音和立即安全關閉。如果工具無法偵測到新執行器的 ID,請使用序列監視器驗證馬達側 EEPROM 位址,並查閱 Reboot Hub 上的執行器交換指南,以了解精確的撥碼開關或電阻跳線配置。
為什麼我的 Go1 電池看似充滿電,但僅在輕柔步行 10-15 分鐘後就斷電了?
這幾乎總是電池平衡問題或跳閘的電池管理系統 (BMS) 計數在以 100% 電量儲存後發生漂移。完全放電至5%直至機器人自動關機,然後使用原廠24V充電器不間斷充電4-5小時,以便BMS重新校準;如果運行時間仍然較低,則內部保險絲或單個 18650 電池組的容量可能已下降到超過 40%。您可以透過 CAN 總線監控 GD‑32 BMS 資料流中的單一電池電壓,而 Reboot Hub 上的擁有者共用了一個 Python 腳本,該腳本將電壓驟降對應到不良電池對。
如何安全地更換損壞的腳趾墊或橡膠腳而不影響嵌入式力傳感器?
力感知器位於球形接頭腳安裝板的正上方,而不是在可更換橡膠套內,因此可以透過旋下四個 M2.5 腳跟螺絲來更換腳墊。僅使用 Unitree 提供的硬化丁腈複合替換靴或經過驗證的售後市場來源 - 通用橡膠會抑制 1 kHz 力回饋並導致 Go1 失去地面反應準確性,從而導致絆倒。安裝後,在客戶端軟體中執行「足部剛度」自檢,並確認卸載時力感測器訊號返回在 0-15 N 範圍內。
儘管電池充滿電,但我的 Go1 根本無法開機 - 最容易被忽視的診斷步驟是什麼?
首先,檢查急停轉接器(無線急停)是否已脫離且其紅色 LED 常亮;若急停訊號處於作用中狀態,主電源繼電器將不會閉合。接下來,拆下腹部蓋,使用萬用電錶測量 PDB(配電板)輸入端子處的 24V 電壓 - 常見故障是電池安裝座下方的 XT60 連接器上的焊點出現微裂紋,該焊點可以通過電壓但無法傳輸電流。如果有電壓但中央控制燈不亮,則主機板上 GPIO 驅動的軟啟動 MOSFET 經常出現故障,可暫時旁路以測試系統;詳細的引腳分配參考位於 Reboot Hub 上的硬體故障排除線程中。
Unitree Go1 維修費用是多少,需要多久?
Reboot Hub 上的 Unitree Go1 維修費用範圍為 19 美元 充電埠進行了小幅修復 641 美元 用於完整系統重建。 IMU 感知器更換等單部件維修成本為 83-122 美元,通常在 2-3 個工作天,而全面修復則需要 7-10 個工作天。我們在收到您的設備後 48 小時內提供詳細的書面報價,所有晶片級維修均提供 90 天的零件和人工保固。我們位於中國深圳的工廠使我們能夠直接從深圳的電子供應鏈採購元件,使成本比美國/西方市場價格低 50-70%。
Reboot Hub 對 Unitree Go1 維修提供什麼保固?
Reboot Hub 上的每個 Unitree Go1 修復都包含一個 90 天保固 涵蓋所有更換的組件和相關人工。如果在保固期內再次出現相同的故障,我們將重新診斷並維修,不收取額外費用。本保固適用於 MOHRSS 3 級認證技術人員在中國深圳服務中心進行的晶片級維修和完整系統重建。綜合重建服務需額外付費才能享有 6 個月的延長保固。
重啟集線器·專家修復
準備好接受專業診斷了嗎?
Reboot Hub是一家位於中國深圳的MOHRSS 3級認證晶片級維修中心。我們維修其他商店所更換的產品,而成本只是其一小部分。